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人才發(fā)展

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人物簡介

儲照輝

儲照輝:性別男,1990年出生于安徽省池州市;

2007.9-2011.6: 安徽工程大學(xué)  學(xué)習(xí)材料成型及控制工程專業(yè)

2011.8-2016.04:杭州樂榮電線電器有限公司  工程部模具組組長

2016.5-2021.3: 安徽柯力電氣制造有限公司  機(jī)加工制造部工藝員

2021.4-至今:   安徽柯力電氣制造有限公司  機(jī)加工制造部自動(dòng)化工程師兼工藝員  


人物事跡

1、在工藝崗位,通過與班組、員工的溝通交流與實(shí)踐,認(rèn)真踏實(shí)做好現(xiàn)有彈性體工藝、工裝的優(yōu)化,改善現(xiàn)有的加工工裝、刀具、加工流程等實(shí)現(xiàn)彈性體工時(shí)成本的節(jié)??;在新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移方面,積極主動(dòng)同寧波學(xué)習(xí)交流,在寧波豐富加工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上根據(jù)安徽現(xiàn)狀不斷的開拓創(chuàng)新,保證新產(chǎn)品轉(zhuǎn)移在安徽機(jī)加工的順利投產(chǎn)。

2、在自動(dòng)化崗位,全程參與了安徽機(jī)加工第一個(gè)自動(dòng)化項(xiàng)目QS安裝孔自動(dòng)上下料項(xiàng)目,為安徽機(jī)加工的自動(dòng)化項(xiàng)目做了良好的開端;接手自動(dòng)化項(xiàng)目后,刻苦鉆研機(jī)器人操作編程要領(lǐng),通過自學(xué)及積極向供應(yīng)商技術(shù)人員請教,掌握了車間現(xiàn)有安川、ABB、庫卡、埃夫特、廣數(shù)等機(jī)器人的編程技巧。與團(tuán)隊(duì)人員協(xié)作完成了底座自動(dòng)上下料、底座自動(dòng)焊接、SQB自動(dòng)線、SQB自動(dòng)線打標(biāo)擴(kuò)展、QS自動(dòng)線等多個(gè)自動(dòng)化項(xiàng)目,為機(jī)加工彈性體的提效增產(chǎn)貢獻(xiàn)力量。

3、21年在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,通過對底座數(shù)控銑四邊機(jī)床進(jìn)行工裝改造及程序編制,實(shí)現(xiàn)了對S型產(chǎn)品一次裝夾完成銑四側(cè)邊的加工,有效的控制產(chǎn)品四面尺寸在±0.03內(nèi)及垂直度的保證,代替了原先的立銑加工后粗磨作業(yè)流程,取消了PST20kg~1t型彈性體、DEE50kg~1t彈性體的半精磨工序及S型大量程的粗磨工序,加速了產(chǎn)品流轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)了S型產(chǎn)品約4分鐘/件的工時(shí)節(jié)省。在鉆攻機(jī)到位后,制作工裝及調(diào)試程序?qū)型產(chǎn)品安裝孔端孔上鉆攻機(jī)加工;與團(tuán)隊(duì)配合驗(yàn)證S型產(chǎn)品壁厚熱前加工到位可行性后更改S型加工工藝熱前壁厚加工到位,取消熱后精加工。21年3-12月共實(shí)現(xiàn)S型產(chǎn)品工時(shí)節(jié)省8899小時(shí)。

4、21年通過更改了SQB自動(dòng)線銑貼片孔的繞圓程序路徑,SQB500kg產(chǎn)品上自動(dòng)線加工,使得貼片孔底面臺階最小化,省去了熱后壁厚精加工及車貼片孔臺階的工序流程,實(shí)現(xiàn)了SQB500kg產(chǎn)品的快速流轉(zhuǎn),滿足了月度一萬多件的500kg產(chǎn)品需求,實(shí)現(xiàn)了SQB 500kg產(chǎn)品4.3分鐘/件的工時(shí)節(jié)?。ú话詣?dòng)線工序工時(shí)節(jié)省)。21年9-12月自動(dòng)線生產(chǎn)SQB500kg產(chǎn)品40320件,實(shí)現(xiàn)工時(shí)節(jié)省2890小時(shí)。

5、22年QS不銑四面材料來料棱邊及毛坯面平面度相對稍差,自動(dòng)線加工氣密報(bào)警頻繁報(bào)警,嚴(yán)重影響QS產(chǎn)能。通過內(nèi)部溝通及領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下更改工裝設(shè)計(jì),增加墊塊O型圈結(jié)構(gòu),有效的解決了因不銑四面材料導(dǎo)致的氣密頻繁報(bào)警的問題,由原來的每小時(shí)6~8次報(bào)警控制到了每小時(shí)1次報(bào)警內(nèi),保證了自動(dòng)線的正常生產(chǎn)。

6、SQB產(chǎn)量需求下降,SQB自動(dòng)線產(chǎn)能過剩。為了充分發(fā)揮自動(dòng)線的產(chǎn)能及保證員工收入,23年初通過對第4條SQB自動(dòng)線的工裝及程序調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了SQB100~300kg產(chǎn)品在自動(dòng)線的兼容加工。加速了SQB100~300kg產(chǎn)品的快速流轉(zhuǎn),也有效的保證了SQB涉及線切割產(chǎn)品對線切割的及時(shí)供應(yīng)。

7、23年繼續(xù)為成本節(jié)省提出思路并付諸行動(dòng),目前的思路及動(dòng)作:①通過更改工裝等實(shí)現(xiàn)雙面銑替代現(xiàn)有立銑部分工作,省去粗磨工序(已實(shí)現(xiàn)了DEE系列銑大面由雙面銑替代立銑加工)②SQB產(chǎn)能下降后,精磨雙面磨利用率低,考慮精磨雙面磨改造成粗磨使用,由一人操作完成粗磨加工,替代現(xiàn)有2人加工的粗磨工作。(工裝待發(fā)寧波龍門加工中心加工)③QS自動(dòng)線的擴(kuò)展調(diào)研、加工中心柔性線的調(diào)研、打磨自動(dòng)化的調(diào)研等。

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